文章来源:发布日期:2026-05-11
近一年来,邯邢矿业采矿车间通过将“算账经营”理念融入每一个“阿米巴”单元,把核算与管理单元下沉至段队班组,从技术革新到资源回收,从点滴节约到效率提升,在全员经营的算盘声中,推动全员思想实现从“被动执行”到“主动创效”转变,持续释放车间创效动能。
开展技术改造,保安全稳效益。该公司采矿车间将安全账作为“阿米巴”单元的首要经济账,通过技术攻关为效益筑牢安全根基。面对深部开采中断层破区域、巷道交叉口等区域顶板冒落风险,组织技术骨干主动研判,针对性推出4.5米以上长砂浆锚杆加强支护方案。施工过程中,为破解传统台架施工缓慢、环境差、安全性低的难题,施工段队不等不靠,主动对现有采矿凿岩台车进行适应性改造,成功实现长锚杆孔的高效施工。改造后,在显著改善作业环境的同时,施工周期大幅缩短。2025年,在关键区域累计施工4.5-9米砂浆锚杆762根,牢牢守住全年的“安全效益”。
提高资源回收,挖潜能创效益。采矿车间秉持“应采尽采,颗粒归仓”理念,引导各班组在技术管理上精益求精,最大限度提高资源回收率。一方面优化回采设计,通过加深炮孔至25米,重点回收传统方法易损失的脊部矿量;另一方面,创新运用“三次圈定”法,利用中深孔施工中的回流水颜色(黑、红、白黄)精准判断矿岩界限,动态指导探边与设计修正。这项由班组实践总结出的“土办法”成效显著。2025年,通过该方法施工探边孔1.3万余米,额外探明并回收矿量5.1万吨,同时减少不必要的中深孔施工0.34万米。车间全年铁矿石回采率达到87.69%,多回收的铁矿石金属量可创效1650万元。
强化生产管理,降成本增效益。爆破作业方面,班组根据采场实际,将部分电子雷管母线长度从25米优化为15米,单发节约5元,全年节支3.4万余元。同时,优化爆破参数、将平均装药预留深度从2米增至3.5米,并依据“三次圈定”结果精准减少装药孔数,使炸药单耗从5245公斤/万吨降至4204公斤/万吨,全年节约炸药成本20余万元。深部开采作业方面,随着矿山向深部延伸,传统电铲直装进溜井模式效率下降,车间成立专项课题小组,通过强化培训、优化配置、精细点检,按照“人停车不停”“存矿点即溜井”的原则紧凑组织生产,在短时间内将运矿卡车效率从日均25趟提升至40趟,单台电铲月运矿量从1万吨提升至最高1.7万吨,整体效率提升超过60%,成功抵消深部开采劣势,为顺利完成年度产量目标奠定坚实基础。此外,车间在入汛前主动承接深部清淤工程,自营完成9073立方米清淤量,节约外委费用10余万元;全年回收复用旧风水管线1944米,降本20余万元。